马鞍山日报8月30日讯 日前,马钢首套生活污水污泥干化处理系统———26号净化站污泥处理系统在马钢第一能源总厂建成投运。据了解,该系统的建成投产对加快马钢新区建设步伐、提高供水循环率、实现污泥二次增效及污水达标排放具有重要意义。
“十五”以来,马钢积极走“科技含量高、资源消耗少、环境污染小、经济效益好、人力资源优势得到充分发挥”的新型工业化道路,强化清洁生产审核与方案的实施、资源能源的梯级利用、废物的综合利用、污染物的有效控制、产业链条的延伸,大幅提高资源利用效率,取得了良好的经济效益和社会效益。
努力利用二次能源
从2003年开始,马钢投资1.7亿元,在煤焦化公司5号、6号焦炉实施干熄焦技术改造,该项目处理红焦能力为125吨/小时,相应配套设施每小时可生产70吨压力为4.6兆帕的蒸汽,同时,还可通过回收的余热进行发电。目前18MW、10.5kV汽轮发电系统日发电量保持在30万千瓦时以上,干熄焦技术的应用每年减少8万至10万吨动力煤燃烧对大气的污染。
充分回收利用生产过程中产生的高炉煤气、转炉煤气和焦炉煤气。在煤焦化公司新建了35t/h全烧高炉煤气锅炉替代原有2台35t/h煤粉锅炉;在对热电厂3座220吨煤粉锅炉进行了掺烧高炉煤气改造的基础上,于2001年、2003年分别新建了4、5号220吨燃气锅炉,每年节约外购煤费用500余万元。两座以煤气为动力源的新型锅炉,2004年共回收利用高炉、转炉、焦炉煤气共计48亿立方米,折合标准煤30万吨以上,共发电12.2亿千瓦时,创造环保节能经济价值1.2亿元,彻底消除了高炉煤气的放散;所有转炉均采用OG技术回收转炉煤气,取得了明显的经济效益,实现了负能炼钢;将原第二轧钢厂3座加热炉燃料由燃油改为高炉和焦炉混合煤气;马钢还投资2.4亿元改造了煤焦化公司化产回收工艺,采用A—S循环洗涤生产硫磺新工艺,荒煤气经脱硫脱氟后,年回收硫磺2400多吨。
着力提高能源循环利用水平
为利用好高炉瓦斯灰,将高炉瓦斯灰作为烧结工序原料,2001年,马钢与香港嘉华公司合资,引进先进的生产线,新建年产40万吨的矿渣微粉生产线,对高炉水渣进行再加工利用。2005年1月,该生产线正式投入运行。此外,通过加强对高炉瓦斯泥再利用的技术攻关实验,成功地将瓦斯泥分解成铁精矿、炭精粉、尾泥等三种产品。目前,该工程现已立项建设,总投资330万元,今年5月份已竣工投入使用。
据了解,马钢炼钢每年产生大量的钢渣,去年为96万吨。马钢投资3000万元对原三钢渣线进行了改造,建成了年处理能力80万吨的热泼工艺的钢渣处理和综合利用生产线,年回收钢渣15.5万吨。该生产线不仅增加了钢渣的回收量,还可以对尾渣的利用进行开发,一部分渣粉可供烧结厂配料,一部分尾渣配以一定的粉煤灰等制作水泥混合料、护堤料、路基料、道砖等新型建材产品。
马钢在建成了热电厂电除尘Ⅲ电场干灰回收系统后,公司又投资1600万元建设Ⅰ、Ⅱ电场干灰回收系统,形成年回收12万吨干灰的能力,将湿排灰全部改为干排灰,回收用作水泥原料,节约了水资源。
通过几年来的努力,马钢发展循环经济取得了明显的成效。在产量逐年大幅增长的同时,排污总量不增反降,整体环境质量不断改善,顺利实现了污染源的全面达标排放和总量控制目标,技术经济指标显著改善。
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